工业冷水机组压缩机温度压力异常常态化运维方案

2026-06-29 16:37   59次浏览
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螺杆式冷水机组运行中,压缩机排气压力偏低、排气温度过高引发保护停机,是商用及工业中央空调较为普遍的运行问题。该问题常见于R22冷媒双并联机头水冷机组,长期未处理会降低机组制冷效率,影响运行稳定性,缩减设备使用周期。本文结合实际运维案例,精简梳理故障现象、排查过程、通用成因及运维优化方式,为中央空调日常运维提供参考。

一、故障现象

本次故障设备为1510kW制冷量、226kW热回收的双并联汉钟螺杆冷水机组。设备运行期间,压缩机排气温度快速上升,可达100℃并触发高温保护停机,同时排气压力仅维持在4公斤左右。对比两路压缩机运行参数,一号压缩机温度偏高、压力偏低,二号压缩机参数正常,可确定为单路制冷系统运行异常。

二、故障排查与定位

通过参数比对、管路及电路逐项排查,排除压缩机本体、传感器、冷媒总量异常等问题,最终确认故障原因为制冷液路电磁阀控制回路异常。

经手动通电测试,两路液路电磁阀硬件启闭功能正常,无卡滞、损坏情况。机组带载运行时,其中一路电磁阀配套的中间继电器无信号输出,导致电磁阀无法正常开启,液路制冷剂流通受阻,冷媒循环量不足,压缩机换热冷却效果变差,进而出现低压高温现象,触发机组停机保护。

三、标准化检修流程

本次检修遵循先外后内、先硬件后电路、先测试后更换的运维规范,流程简洁标准:

1. 参数核验定位:读取机组控制面板温度、压力、负载数据,通过参数差异锁定异常运行的单路压缩机制冷回路。

2. 电磁阀硬件检测:规范接线并加装保险装置,手动通电测试电磁阀启闭状态,确认硬件工况正常,排除阀体本身故障。

3. 控制电路排查:机组75%负载运行时,核查中间继电器信号输出状态,定位无输出的故障继电器,确定控制回路异常。

4. 配件更换与试运行:更换同型号正常中间继电器后开机测试。机组满载运行状态下,液管温度回升稳定,压缩机排气温度回归正常区间,无高温报警、停机情况,设备运行参数恢复稳定。

四、同类故障通用成因

结合行业运维经验,压缩机低压高温故障主要由四类系统工况异常引发:

- 冷媒循环异常:电磁阀、膨胀阀、过滤器堵塞或启闭异常,冷媒流通量不足,压缩机冷却效果减弱,出现低温低压运行状态。

- 控制回路异常:中间继电器故障、线路接触不良、控制板信号异常,导致制冷配件无法正常工作,系统换热失衡。

- 散热工况不佳:冷凝器结垢堵塞、冷却水泵及冷却塔运行工况变差,设备整体换热效率下降,排气温度持续升高。

- 介质工况异常:系统冷媒量不足、混入空气,或润滑油循环不畅,都会导致压缩机运行温度异常。

济南鑫舟制冷设备有限公司运城分公司

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